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淺談濕電兩級除塵器在沿海火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)中的應用優(yōu)勢

作者 | 胥良  廣東紅海灣發(fā)電有限公司

摘要:某沿海火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)采用MZZ4-2型高壓干式靜電除塵器。由于地處高鹽分地區(qū),設備容易腐蝕,同時除塵器使用年限較長,以及大量使用印尼煤,設備腐蝕情況十分嚴重。靜電除塵器的除塵效率、除塵效果和防火防爆性能已不能滿足當前運行工況。該電廠通過對輸煤系統(tǒng)進行專用濕電兩級除塵器升級改造,解決了除塵器內部煤粉塵自燃和爆炸的問題。

關鍵詞:輸煤系統(tǒng); 靜電除塵器; 濕電除塵器; 升級改造;

0 引言

近年來國內火力發(fā)電廠大量使用揮發(fā)份很高,粉塵含量大的褐煤和進口印尼、越南等國的煤炭,導致輸煤系統(tǒng)專用干式靜電除塵器內部時常發(fā)生自燃和爆炸,嚴重影響輸煤系統(tǒng)專用干式靜電除塵器的安全使用。同時國家環(huán)保要求不斷提高,除塵器的出口排放標準已從150mg/m3提高到50mg/m3,甚至到5mg/m3,而且還將進一步提高,輸煤系統(tǒng)專用干電除塵器已很難滿足國家新的排放標準的要求。此外,隨著沿海火力發(fā)電廠大量使用印尼煤,設備腐蝕情況尤為嚴重,各大沿海電廠輸煤系統(tǒng)干式靜電除塵器的除塵效率、除塵效果和防火防爆要求已不能滿足當前運行工況,干式靜電除塵器升級改造勢在必行。

1 輸煤系統(tǒng)除塵器運行現(xiàn)狀

某沿海火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)的干式靜電除塵器使用的是福建衛(wèi)東環(huán)保科技股份有限公司生產(chǎn)的MZZ4-2型高壓干式靜電除塵器,2007年投用,采用的是四電場立式結構,電場采用L型SPCC板和管狀針刺線,同極間距110mm,風量24000m3,出口含塵量90mg/m3。隨著該廠大量使用印尼煤(每年占60%),設備腐蝕情況尤為嚴重,兩臺除塵器的除塵效率、除塵效果和防火防爆要求已不能滿足當前運行工況。目前干式靜電除塵器主要存在殼體、風管多處腐蝕穿孔(風管腐蝕見圖1),電場腐蝕變形、脫落等問題。

圖1 除塵器風管銹蝕情況

輸煤系統(tǒng)除塵器采用的干式靜電除塵器從2007年投運至今已使用11年,設備部件腐蝕、老化嚴重,除塵效率嚴重降,內部積粉需要定期清理,排放指標為90mg/m3已超過《GB 13223-2011火電廠大氣污染物排放標準》要求,根據(jù)《2018年度廣東省進一步深化粉塵防爆專項整治工作方案》和《工貿行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(2017版)》相關要求,亟需對除塵器進行改造升級。

2 除塵器類型的對比和選型

目前,輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場除塵使用較多的除塵器主要有:干式靜電、水浴、布袋和濕法電除塵等類型,隨著近兩年安全標準的提高,濕法電除塵在新建電廠輸煤系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)除塵器改造中使用頻率越來越高,這四類除塵器各自的優(yōu)缺點有:

(1) 水浴式除塵器設備初期投入低,運行費用較低。對于高揮發(fā)份煤粉的自燃、爆炸治理是*有效的,但除塵效率較低,出口排放很難達標,廢水產(chǎn)生與排放壓力大;

(2) 干式靜電除塵器設備初期投入較高,運行費用高。除塵效率較高,但無法使用在高揮發(fā)份煤粉工況下,無法解決煤塵的自燃、爆炸;

(3) 布袋除塵器初期投入較低,運行費用較高。除塵效率較高,能做到出口排放穩(wěn)定,但無法解決高揮發(fā)份煤塵的自燃問題,定期清理布袋維護工程量大;

(4) 濕法電除塵器(水浴與干式靜電除塵器的結合體)初期投入較高,運行費用較低。除塵器除塵效率較高,能做到出口排放穩(wěn)定且值明顯優(yōu)于國家標準,且對于高揮發(fā)份煤粉的自燃、爆炸治理是*有效的。

根據(jù)輸煤系統(tǒng)目前常用的四種除塵器優(yōu)缺點對比分析,并結合我廠煤種和煤質的實際特點,適合我廠干式靜電除塵器升級的除塵器方案有:a.改造為水浴除塵器(見圖2a),b.改造為濕電兩級除塵器(見圖2b)。

干式靜電除塵器升級除塵器方案

圖2

進一步分析,該廠輸煤系統(tǒng)原始風量較大,設計風量為24000m3。國內比較成熟的水浴除塵器處理風量在6000~15000m3之間,處理效率為80%~90%,與該位置改造的需求有一定的差距。濕電兩級除塵器處理風量一般在12000~24000之間,除塵效率能達到99%以上。

經(jīng)濟方面比較,按拆除原除塵器、重新布置管道,水浴除塵器比濕法電除塵器改造費用低40~50萬元。但水浴除塵器除塵效果一般不適合大粉塵量的地方除塵,排放指標勉強能到達30mg/m3,每月需要定期維護,后期維護工作量較大,廢水產(chǎn)生量較大。而濕法電除塵器的除塵排放指標能達到10mg/m3左右,同時故障效率低,維護量小(比靜電除塵器減少80%,為布袋除塵器維護量的10%),廢水產(chǎn)生量也低于水浴除塵器。

根據(jù)以上分析對比結果,結合電廠自身運行情況,選擇采用濕電兩級除塵器。

3 濕電兩級除塵器升級改造方案

濕電兩級除塵器主要由以下幾部分組成:前置預處理裝置;正負極電場系統(tǒng);噴霧系統(tǒng);水位控制系統(tǒng);給水系統(tǒng);排污裝置;整機控制系統(tǒng)組成。

安裝濕電兩級除塵器需要把原風管全部拆除,重新設計和布置新的風管,根據(jù)現(xiàn)有實施煤種,重新設計新的碎煤機室除塵系統(tǒng)。風管重新設計布置,本體、管道、電場升級為304不銹鋼材質,樓梯及支架采用鍍鋅材料。

現(xiàn)有除塵器除整體結構形式更換以外,其他主要改造升級內容有:

(1) 除塵器的本體、管道、電場由普通碳鋼升級為304不銹鋼。

(2) 風管進口增加入口電動門,防止除塵器停運期間粉塵進入。

(3) 除塵器本體采用模塊預制,現(xiàn)場不進行本體焊接。

(4) 增加除塵前后風壓自動測量,保證前后壓差正常。

(5) 采用程序電動排水且與風壓差值聯(lián)動,減少了廢水產(chǎn)生,每小時產(chǎn)生廢水0.2~0.5t。

(6) 設置風管沖洗管道,停機即可沖洗。

(7) 風管各位置預留了測量口,方便環(huán)保部門測量數(shù)據(jù)。

(8) 就地控制箱采用二次密封設計、電纜全密封,防止粉塵進入。

(9) 采用電動賽式防堵排污閥,防止排污口易堵塞。

(10) 增加兩級液位計解決了測量時的盲區(qū),保證了液位的準確可靠,防止誤報和拒報。

4 結語

濕電兩級除塵器出口粉塵濃度能降到10mg/m3左右,同時解決了煤粉在除塵器內部自燃和爆炸隱患,現(xiàn)場除塵效果提升,棧橋內粉塵能得到有效控制,電氣和熱控設備的壽命可提高一倍以上。改造后的除塵器故障率低,每年維護工作量比現(xiàn)有靜電除塵器減少超過80%,每年可節(jié)省維護成本10萬元。濕法電除塵器的廢水產(chǎn)生量僅為0.2~0.5t/h水,遠低于采用循環(huán)箱的水浴除塵器的2t/h。所以,根據(jù)國內沿海電廠印尼煤摻燒比例較高的特點,從設備安全、環(huán)保、可靠、高效運行上考慮,濕式靜電除塵器可在沿海火力發(fā)電廠廣泛應用。

本文發(fā)表于《清晰世界》 2019年2月 

作者簡介: 胥良,男,熱能動力工程助理工程師,本科學歷,研究及工作方向 :輸煤檢修。

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